怎么样管磨机改造成高产筛分磨机?
那么怎么样将一台普通的管磨机改造成高产筛分磨机呢?红星机器 认为必须从三个方面入手:一是要选择性能好的磨内筛分装置;二是要对管磨机的内部的工艺参数进行科学的调整;三是改造过程中双方的交流配合,三者缺一不可。
1、筛分装置
做为磨内筛分足艺改革的核心拆配——筛分拆配机能的吵嘴是浅显管磨机改革可可胜利的前提。那么如何的筛分拆配才是一个好的筛分拆配呢?①筛分动力要大年夜,用重力做为筛分动力辅以径背散积存力停止筛分,才气使筛分效力下,筛分完整;②过料才气强,有好的筛分动力没有必然过料才气便好,借必须有较大年夜的筛分里积,使细细料尽快筛分;③通风才气强, 年夜限度改良磨内通风,降降磨内温度,制止磨内没有良征象产死; ④自净才气强,消弭筛分拆配的堵塞征象;⑤料位调度服从,可使球仓保持 的料球比,以充分阐扬球仓的粉碎效力;⑥利用寿命少,那面常常正在改革过程中被多数利用厂家所忽视。
2、磨内工艺参数的确定
有了好的筛分装置只是普通管磨机改造成筛分磨的一个基础,更重要的是磨内改造工艺参数的确定,磨内工艺参数的确定直接决定了改造的成败。不少做磨内改造的公司由于技术力量不足,只是凭经验确定筛孔的大小,进行级配和仓长的调整。磨内改造成了一种撞大运,成了更好,成不了就一走了之。造成大多数磨内改造 不明显。为了科学地进行磨内改造,我们利用外资企业的特别优势,由兴城技术研发中心进行大量的试验和数据处理,在中国 提出磨内筛分工艺参数确定的科学理论,并在实践中取得了良好的 。
2.1 筛分循环负荷率和筛分效率
1)筛分循环负荷率
筛分循环负荷率太低,导致于阐扬筛分的产量下,电耗低的特性;筛分循环负荷率太下,筛分效力低,易堵塞。导致于前仓的破裂,易产死饱磨等没有良征象。所以筛分循环负荷率对管磨机磨内筛分改革很重要。
2)仓少
管磨机停止磨内筛分改革,肯定仓少非常尾要。仓太少,筛分循环负荷率太低,导致于阐扬筛分的产量下,电耗低的特性。仓太短,筛分循环负荷率太下,筛分效力低,易堵塞,导致于前仓的破裂,易产死饱磨等没有良征象。并且每个仓仓少肯定的体例战侧重面是没有一样的。
3)筛分拆配的筛径
筛分拆配的筛径的肯定尾要由前仓少度、进磨物料的均匀粒径、筛分循环负荷率战物料的水分战物料的种类等身分决定。
4)钢球、钢段级配
浅显管磨机颠终磨内筛分改革后,使物料正在磨内各仓用吸应尺寸的研磨体逐级粉磨,并及时逐级筛分。各个仓内的物料粒径构成产死了窜改,同时物料流速减快,产量删减,是以各个仓的研磨体级配要做恰当调剂。
3、突出
3.1 与普通高细磨和其他型式筛分磨相比
运用我公司磨内筛分改造技术及XC筛分装置打造成的筛分磨与普通高细磨和其他型式筛分磨相比具有明显的优势,主要体现在以下几个方面。
1)普通高细磨的筛分腔窄,球仓的小钢球或破球以及块状物料很容易进入筛分腔而卡住,使立筛板变形或破损,影响筛分效率,而XCM筛分装置不存在这种缺陷结构;
2)普通高细磨的筛分 于内置的“立筛板”,物料从前仓到后仓的流动完全 磨内物料料面差来完成,是一种侧向堆积压力作用的“静态”筛分;而XC筛分装置采用的是滚动筛,物料在滚动筛上运动的同时进行筛分,因此是一种重力作用的“动态”的筛分,筛分效率更高。
3)普通高细磨的筛分板是平面结构,很容易变形和破损,而XC筛分装置中用于筛分的滚动筛是立体结构,难于变形和损坏。
4)宝利分选磨内置的物料分选系统设计了径向立式筛板,取消了普通高细磨中的盲板,这一结构设计对 长磨机粉磨过程中糊球、糊段、通风不良尤为有利。
3.2 与闭路磨相比
运用我公司磨内筛分改造技术及XC筛分装置打造成的筛分磨,它的高效率主要来源于大比表面积的微锻和内置的物料筛分系统,综合两者的特点具有相得益彰的 ,它与传统的闭路磨相比有着不可争辩的优势,主要体现在以下几个方面。
1)投资省
以φ2.4×13m磨机为例,闭路磨系统包括选粉机、提升机、回灰输送设备以及土建设施投资大约在80 左右,而选择我公司磨内筛分改造技术及XC筛分装置,仅需15 左右(主要包括:XC筛分装置、XC活化装置、XC磨尾卸料装置)。用户可磨机本体部分外购,“内脏”由我公司配置。
2)磨机产量
浅显闭路磨果为选粉机选出的细粉进进球仓,对球的挨击构成缓冲效应,减强了球的破裂才气,影响磨机产量的阐扬。而我公司磨内筛分改革足艺及XC筛分拆配挨酿成的筛分磨的破裂仓战研磨仓有着宽格的合作,球仓尾要“破”,锻仓尾要“磨”,内置物料筛分体系。能及时将破裂仓的细粉选出并支进研磨仓,进步球仓及锻仓的破、磨效力。普通环境下,正在一样比大要积前提下,对浅显闭路磨应用我公司磨内筛分改革足艺及XC筛分拆配改革,产量皆有较大年夜进步。
3)节约能耗
闭路磨的生产工艺相对复杂,需要一台选粉机和2~3台提升、输送设备,因此需提供大量的电能来支持这些设备的正常运行。运用我公司磨内筛分改造技术及XC筛分装置打造成的筛分磨为开路生产,内置XC筛分装置随磨机筒体运转无须动力。以φ2.2×7.5m闭路磨为例,选粉机加上提升及输送设备总装机容量85kw左右,改造后每天节约电费800元,年费用27 左右。
4)提高比表面多掺混合材
浅显的闭路磨(指配转子式选粉机或离心选粉机)水泥比大要积正在300㎡/㎏摆布。而应用我公司磨内筛分改革足艺及XC筛分拆配挨酿成的筛分磨的粉磨工艺为开流出产,减上微型钢锻的下效力研磨,水泥比大要积皆可确保340㎡/㎏以上,水泥三天强度进步3~5Mpa,起码可多掺异化材5%摆布,吨水泥出产本钱降降5元摆布。
5)改良水泥颗粒级配,进步水泥品量
水泥颗粒级配对水泥机能有直接的影响,特别是32um以下颗粒露量对强度删减起尾要感化,而大年夜于65um的水泥颗粒易于水化,活性很小 出有。应用我公司磨内筛分改革足艺及XC筛分拆配挨酿成的筛分磨可改良水泥颗粒级配,进步水泥品量。以φ2.4×11m闭路磨机为例,对改革前后的水泥产品别离与样,测试成果以下:改革前细度节制≤3%,产量正在24.5t/h,32um以下水泥颗粒积累为54.93%,大年夜于65um的水泥颗粒积累为21.98%;改革后为开路磨,正在一样工况前提下细度节制≤4%,产量正在23t/h摆布,32um以下水泥颗粒积累漫衍为82.91%;大年夜于65um的水泥颗粒为2.5%。水泥三天强度均匀进步4.6Mpa。
6)物量耗益战设备运转率
果为闭路粉磨体系工艺相对复杂,设备删减,人力、物力、财力耗益正在所没有免。挨消选粉机应用我公司磨内筛分改革足艺及XC筛分拆配挨酿成的筛分磨为开流磨,简化了工艺流程,设备运转率大年夜幅度进步。
7)研磨体耗益
由于锻仓主要以研磨为主,加之微锻选用优良材质,微锻的消耗相当低,约30克/吨水泥左右;微锻的冲击力小,因而锻仓衬板的磨损亦相应减小,钢球的消耗与普通磨机差不多。
8)劳动强度及劳动环境
取消选粉机开路生产,无粗粉回灰,磨头的回灰扬尘没有了,配料现场的工作环境得到了很大改善;再有进入锻仓的物料经过严格分选,磨尾的笼筛出口再也见不到粗颗粒的熟料和其它物料,劳动环境和劳动强度大为改观。