磨粉机经过全方位改造磨煤
某发电厂使用六台磨粉机磨制煤粉,将煤粉燃烧用于发电,煤种是烟煤,每台磨粉机的平均出力在48~49t/h左右。但是如果煤质较差,则需要更多的磨粉机,造成更大的能源浪费,而且磨粉机在生产中出现了很多的问题,生产能力大打折扣,红星机器的技术人员积极破冰求解,查看了近几年这几台磨粉机的运行记录,经过实地调查,对磨粉机的密封系统、排渣系统、制粉系统以及耐磨件进行了改造。
1、密封系统的改造
顶起密封装置:为保证磨粉机工作时密封严密可靠,地面上配置辅助的定位装置及密封提升装置。箱体下设一整体钢板,箱体前面及侧面设定位挡板,保证小车准确定位。举升装置为电动提升 ,专为本工程设计,该 本身具有锁紧结构,可保证小车与密封结合面始终保持可靠的密封压力。
磨粉机机座的密封采用动静结合式密封, 利用碳精密封环形成浮动密封隔绝空气, 利用挡渣环形成间隙密封隔绝磨内渣室,挡渣环采用分段结构,以便于安装及调整密封间隙;密封环圈采用分段结构,磨粉机运行时密封腔内充满高于一次风 1.5~2kPa 压力的密封风, 将渣室与大气隔开,使一次风及磨内粉尘不会进入大气,以致污染环境及能源浪费。
2、排渣系统的改造
磨粉机棑渣系统有两个气动闸板阀。排渣系统运行时,排渣门上门开启下门关闭,石子煤由上门进入缓冲渣箱。排渣时,排渣门上门关闭下门开启,缓冲渣箱中的石子煤进入石子煤收集箱。
本次改造将磨粉机排渣出口法兰以下部分整体更换,门板采用耐磨合金,密封面采用堆焊材料,设计了两台专用排渣阀;在排渣阀下设计一密封盖板,盖板上由计料位安装接口,盖板下平面设计含有专用橡胶密封圈的密封结构;密封盖板下设计专用电动提升及密封压紧 ,石子煤收集箱设计为移动式石子煤箱,工作时由定位装置及提升密封装置定位提升压紧。排渣系统的改造从结构上 了排渣过程中的卡塞情况。
3、制粉系统分离器的改造
分离机是磨粉机控制煤粉细度的重要部件,对分离器的改造是 ,将传统的正压直吹式制粉系统的分离器上加装旋转分离叶片轮,挡板、轴向中间煤粉进粉口和六管轴向出粉口保持原样,在中心轴位置加装一轴系支承和锥齿轮传动装置。改进后的分离器旋转叶片轮可以 无级调节叶片转速,能更精确广泛控制煤粉处分细度。
4、耐磨件的改造
磨粉机的耐磨件包括辊套、衬板、导向板、导向块、防磨板等,其中,辊套的磨损最为严重。因此,要减少磨损,辊套的材质不仅要致密,而且对硬度、淬透性和塑性有很高的要求。辊套的铸造工艺采用单冒口倾斜浇注的铸造工艺,辊套的材质是镍硬Ⅳ号耐磨铸铁和Cr15系多元合金加复合变质耐磨铸铁等。这些材质热处理后的硬度是HRC≥60,冲击韧性≥7J/cm2,金相组织均为共晶碳化物+弥散分布二次碳化物+马氏体+残余奥氏体,磨损寿命一般在12000~16000小时,耐磨性能 。
本次对磨粉机的改造耗时三 ,经过努力改造的磨粉机效显著,不仅达到了环境保护的要求,而且寿命大大延长,磨煤效率显著提高,生产能力大幅度提升。